在煤礦中的刮板輸送機(jī)和帶式輸送機(jī)、火力發(fā)電廠中的燃料分場帶式輸送機(jī)中,都使用大量的減速器,而且上述兩種環(huán)境中,粉塵多、通風(fēng)散熱**,可以說工作環(huán)境基本相同,經(jīng)過大量調(diào)查表明,上述兩種情況下使用的減速器“跑、冒、漏”油問題相當(dāng)嚴(yán)重。分析其原因,主要是減速器連續(xù)工作后,密封的箱體內(nèi)部油溫增高,油的粘度下降,箱體內(nèi)氣壓加大,導(dǎo)致潤滑油容易在有間隙處,出現(xiàn)“跑、冒、漏”現(xiàn)象。當(dāng)然尚有密封安裝**、減速器本身為殘次品等人為因素。
對此,采取了以下幾種方法:
(1)通氣器是粉塵和油*容易結(jié)合的地方,通常經(jīng)過一段運(yùn)行之后,通氣器被堵塞了。因此,使通氣器能正常通氣是解決減速器“跑、冒、漏”油的關(guān)鍵所在。為此,采取了改通氣器(減速器附件)為一口朝下的彎管里加泡沫(或海錦)、可在一個(gè)月左右更改一次泡沫的方法所示。即沒等通氣器完全堵塞,就即時(shí)更換了泡沫,這樣就完全解決了通氣器堵塞的問題。通氣器不堵塞,才能保證箱體內(nèi)部壓力與大氣壓平衡,顯然這是防止“跑、冒、漏”油的關(guān)鍵問題;
(2)將透蓋里的毛氈密封,安裝之前,在加熱呈液態(tài)的潤滑脂中浸泡1~2h之后,再安裝使用,封密效果相當(dāng)好;
(3)在機(jī)座剖分面處,用窄鑒(或銑削)加工出回油溝,使將要溢出的油回流到箱體里所示。
(4)更換減速器的軸承透蓋,在新制作的軸承透蓋上,主要是加工出2~3個(gè)環(huán)形槽,并鉆出均布的6個(gè)6回油孔,必須注意有一個(gè)回油孔在*下方(即回油孔與環(huán)形槽相切),使回油效果良好所示。
(5)在上、下箱體的結(jié)合面處加“水玻璃”雖然是傳統(tǒng)方法,但是常常被人們乎視。
除上述方法之外,還要注意以下幾點(diǎn):(1)冬夏兩季室外溫差變化大,要注意在適當(dāng)時(shí)機(jī)更換潤油的牌號(實(shí)際是改變油的粘度);(2)在軸頭處加甩油環(huán)(尖形),效果也很好;(3)在購置多年而未使用的減速器中,后剖分面處可能有銹蝕情況,有人采取用油石磨打來除銹,結(jié)果破壞了剖分面的加工精度。應(yīng)該用細(xì)號紗紙磨打,即便表面剩有輕度銹蝕,也不影響減速器的使用。應(yīng)嚴(yán)格禁止在減速器剖分面上加墊(不管是紙墊還是金屬墊).眾所周知,加墊以后,減速器的圓孔,變成了橢圓孔,勢必導(dǎo)致漏油更嚴(yán)重。而且加紙墊之后對螺栓的載荷又十分不利。
(4)在使用中還發(fā)現(xiàn)有的個(gè)別減速器拆開后剖分面是翹曲的,這是由于鑄件沒有很好失效而產(chǎn)生的。這樣的減速器,采取什么辦法也解決不了“跑、冒、漏”問題,只能報(bào)廢;(5)在安裝減速器擰緊機(jī)蓋與機(jī)座的聯(lián)接螺栓時(shí),要注意采用對角線而且逐漸加力擰緊,特別是對尺寸較大的減速器尤其要注意這一點(diǎn),曾對zsy規(guī)格500的減速器進(jìn)行過測量,首先是采用對角線擰緊,0.02~0.03mm的塞尺塞不進(jìn)去,之后是采用順或逆時(shí)針逐個(gè)的擰緊,0.02~0.03mm的塞尺即可塞進(jìn)去。